Diseño de un sistema automatizado para monitorear y controlar una máquina selladora de latas de productos hidrobiológicos en la Empresa Inversiones Prisco SAC
Fecha
2024-09-11Autor
Santos Esqueche, Fabio Alexis
Tang Campos, Daniel Raúl
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La empresa Inversiones Prisco SAC en Piura enfrentaba una paralización de su máquina
selladora de latas de productos hidrobiológicos debido a la detención de la faja transportadora
y la inoperancia del panel HMI. La solución inicial propuesta implicaba adquirir nuevo equipo
de la marca Omron, pero la espera de más de seis meses llevó a optar por equipos Siemens,
disponibles localmente. Se implementó una nueva lógica de programación en el PLC Siemens
S7-1200 1217C y se diseñó una interfaz en el panel HMI TP900 Comfort para un control y
monitoreo eficaces del proceso. Esta renovación tecnológica incluyó enclavamientos básicos
para el arranque y paro del sistema, paro automático ante la ausencia de latas, y un manejo
avanzado de fallos. El control de la faja transportadora se optimizó mediante un VFD Siemens
Sinamics G120C PN, y se utilizó tecnología de motor paso a paso para una operación precisa.
Además, se integró un sistema de alimentación de latas y un mecanismo de cierre con
supervisión de posición, asegurando un sellado hermético y eficiente. La interfaz HMI permite
a los operadores interactuar de manera intuitiva con la máquina, facilitando ajustes en tiempo
real y mejorando la productividad. Estas mejoras tecnológicas y de programación garantizan
una operación continua y eficiente, elevando la calidad y eficiencia de la línea de producción
de PRISCO. The company Inversiones Prisco SAC in Piura was facing a stoppage of its can sealing
machine for hydrobiological products due to the stoppage of the conveyor belt and the
inoperability of the HMI panel. The initial solution proposed involved acquiring new Omron
equipment, but the wait of more than six months led to opt for Siemens equipment, available
locally. New programming logic was implemented in the Siemens S7-1200 1217C PLC and an
interface was designed in the TP900 Comfort HMI panel for effective process control and
monitoring. This technological renewal included basic interlocks for system start and stop,
automatic shutdown in the absence of cans, and advanced fault handling. The conveyor belt
control was optimized using a Siemens Sinamics G120C PN VFD, and stepper motor
technology was used for precise operation. In addition, a can feeding system and a seaming
mechanism with position monitoring were integrated, ensuring tight and efficient sealing. The
HMI interface allows operators to interact intuitively with the machine, facilitating real-time
adjustments and improving productivity. These technological and programming improvements
guarantee continuous and efficient operation, raising the quality and efficiency of PRISCO's
production line.
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