Implementación de un control estadístico para estandarizar el peso durante el envasado de galletas, en la empresa Mondelez International
Resumen
El presente trabajo de suficiencia profesional describe la implementación de un control
estadístico de procesos para estandarizar el peso durante el envasado de galletas
“Travesuras” en la empresa Mondelez International. Durante el diagnóstico se evidenció
una alta variabilidad en los pesos de los productos, con valores fuera del rango de
especificación, lo que generaba mermas, sobrecostos y productos no conformes. Para
abordar esta problemática se aplicaron herramientas estadísticas como histogramas,
pruebas de normalidad Anderson-Darling, cartas de control X̄-S y análisis de capacidad
del proceso mediante el software Minitab V17, bajo un enfoque cuantitativo dividido en
dos etapas. En la primera etapa se identificaron causas especiales de variación vinculadas
al mal estado de los sensores de las balanzas del equipo VALPACK, los cuales fueron
reemplazados y calibrados en la etapa I. Posteriormente, se validaron los resultados con
nuevos muestreos, obteniendo el proceso bajo control estadístico, una media ajustada a
50.05 g y una desviación estándar reducida a 1.414 g; aunque el índice de capacidad Cp
(0.98) aún no alcanza el nivel óptimo, el proceso mostró solo variaciones naturales, lo
que permitió proyectar futuras mejoras mediante ajustes técnicos. En conclusión, la
implementación del control estadístico permitió estabilizar el proceso, reducir
variabilidad, mejorar la eficiencia operativa y asegurar la conformidad del producto final
con los estándares de calidad establecidos por la empresa. This professional sufficiency project describes the implementation of statistical process control
to standardize the weight during the packaging of “Travesuras” cookies at Mondelez
International. During the diagnostic phase, significant weight variability was identified, with
values falling outside the specification range, resulting in waste, additional costs, and
nonconforming products. To address this issue, statistical tools such as histograms, Anderson-
Darling normality tests, X̄-S control charts, and process capability analysis were applied using
Minitab V17 software, under a quantitative approach divided into two stages. In the first stage,
special causes of variation were identified, mainly related to faulty sensors in the VALPACK
weighing equipment, which were subsequently replaced and calibrated. In the second stage, the
results were validated through new sampling, achieving a process under statistical control, with
a mean adjusted to 50.05 g and a reduced standard deviation of 1.414 g. Although the capability
index Cp (0.98) has not yet reached the optimal level, the process exhibited only natural
variation, allowing for future improvements through technical adjustments. In conclusion, the
implementation of statistical control stabilized the process, reduced variability, improved
operational efficiency, and ensured the conformity of the final product with the quality
standards established by the company.







