Implementación de mejoras en el área calidad y en el proceso de secado de arroz paddy en la empresa molinera MOLICENTRO S.A.C.
Fecha
2025-10-23Autor
De La Cruz Purihuaman, Florentino
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal implementar mejoras en el
área calidad y en el proceso de secado de arroz Paddy en la empresa molinera grupo Molicentro
S.A.C. dada la situación que se presentaba, así como inconsistencias en los parámetros
proyectados de acopio versus los parámetros real que, daba planta, así como su rendimiento a
base de su producción. por lo cual se evaluaron cuáles eran los factores que ocasionaban dichas
diferencias
Para identificar las causas, revisamos diferentes etapas del proceso. Detectando que uno de los
principales problemas era el método de muestreo utilizado, que no siempre reflejaba con
precisión las condiciones reales del lote. Además, se encontraron fallas relacionadas con el
mantenimiento de maquinaria, y recetas mal ejecutadas en el proceso de secado. Todo esto
afectaba directamente la eficiencia y los resultados del proceso.
Como parte de la solución, se implementaron diversas acciones de mejora. Una de ellas fue la
elaboración de un manual de procedimientos para la toma de muestras de los lotes, además de
realizar recorridos en la línea de secado para gestionar mantenimientos preventivos y de las
máquinas. También se desarrollaron recetas específicas para el secado industrial en secadoras.
Gracias a estas medidas, se logró reducir las deficiencias del área, como los errores en el
rendimiento, variación de parámetros. Al mismo tiempo, se consiguió un secado más uniforme,
aprovechando mejor la capacidad de las máquinas y mejorando significativamente la calidad del
grano final. The main objective of this research work is to implement improvements in the quality area and
in the drying process of Paddy rice in the milling company Molicentro S.A.C. group, given the
situation that was presented, as well as inconsistencies in the projected parameters of stockpiling
versus the actual parameters that, given plant, as well as its performance based on its production.
therefore, we evaluated which were the factors that caused such differences
To identify the causes, we reviewed different stages of the process. We found that one of the
main problems was the sampling method used, which did not always accurately reflect the actual
batch conditions. In addition, we found failures related to machinery maintenance, and poorly
executed recipes in the drying process. All this directly affected the efficiency and results of the
process.
As part of the solution, several improvement actions were implemented. One of them was the
development of a procedures manual for batch sampling, in addition to conducting tours of the
drying line to manage preventive and machine maintenance. Specific recipes were also
developed for industrial drying in dryers.
Thanks to these measures, it was possible to reduce deficiencies in the area, such as yield errors
and parameter variations. At the same time, more uniform drying was achieved, making better
use of the capacity of the dryer.







